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WKM又一次傻掉 悟空出过这么多少次问题 终于这次决定要发帖了

DJI-WKM SBDJI 1204浏览 0评论  赞 0

5IMX论坛用户:xiami402
原帖:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=909287

其实用悟空这么久,经历了多次因飞控傻掉炸机。 因为没有保留下第一视角视频及数据,所以关于原因也都不了了之。
废话先不说 直接上视频:(密码123)

【前情回顾】
一次20m高度掉高 直接砸地上
一次往前小航线,也就向前飞了20m,突然翻吊炸机。(飞机翻掉之前z15云台先自己上仰,所以我坚信这个时候飞机的姿态解算已经出了问题了)

【本次炸机 过程概述】

1、当天的天气情况比较正常 大概2 3 级风 炸机之前已经飞了4个起落 其实在第四个起落的时候已经感觉貌似操作手感不是很好 但是当时为了尽早完活回家 没有太放在心上 也就导致了后面的事故发生

2、最后一个炸机起落过程: 手上起飞 离地5米悬停 感觉姿态基本稳定后拉高 因为是一个悬停拍的摇画面 所以飞机基本上处于竖直上升的状态 后来达到20-30米之间的高度 云台手开始摇镜头
刚刚几秒钟过去 云台首先自己向上仰(注意,用的是z15 gh2云台,云台手自己肯定没有操作俯仰轴上仰) 这时候飞机也开始前倾 向前飞去 当时的控制手感也极度不好

很大的延时性 赶紧打杆回拉 感觉要打很大的杆量才能刚刚稳住飞机 但是时间只保持了几秒 飞机又向前飞去 (期间飞机姿态很不好 各种晃) 本来想着把飞机控回起飞点附近

但是无奈最后姿态完全混乱 根本无法控制平衡 同时伴随调高趋势 所以干脆一狠心收油门任其下落

【视频以及数据图】
1
这个是加速度的截图 真心不理解为啥一个悬停的姿态能搞出5个g的加速度
2
这个是速度的截图 5iMX 我爱模型 17m每秒了。。。。。
3
这个是主电压 因为那天去干活的电池3.85存放了一阵子 所以 第一个放电的曲线都不好 但是我基本上也是每个起落3min内就降落 而且 最低点的电压是21.8 这时候每片电压在3.63左右

数据源文件下载地址:http://pan.baidu.com/s/1pJoDBLL

【总结】

好了 基本上所有的信息都在上面了 恳请大疆技术 以及广大模友一起帮着分析一下飞控傻掉原因

注意是 飞控傻掉 关于电池没电 机臂接触不良的就不要说了

因为个人觉得这两个都无法导致z15跟着一起傻掉 都知道云台是要使用飞控的姿态数据的 云台傻了肯定是这时候飞控的数据已经有问题了

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